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制氮机氮气中断采取的措施

    制氮机氮气中断采取的措施

    当制氮机供应氮气突然中断,我们应该尽快找出原因,当知道当时氮气压力突降,应及时停电加热。看氮气压力暂时能起来就不必急着关阀门。要关也是先关氢气断开管线,再关氮气及防空阀。若氮气或氢气质量有问题,则必须停电加,关氢气断开,关氮气,关放空。开时则先开氮气阀,放空阀,后开(还要先置换管线)氢气阀。惰性气体和可燃气体,开停先后不一样, 必须考虑到安全。

      氮气 降温到50度时,大家换了阀门,试漏好,电加热出口阀开着,(问好氮气和氢气的质量和压力正常,再仔细检查无漏点,阀门开关无误后,)氮气置换管线后,调到300方的流量,关 反应器放空阀,打开反应器上下阀,开放空阀,吹氢气管线接好胶管,捎开氢气总阀直到约7至10方的流量。开电加热预热后,直接开到接近原先的阀开度升温。

      记得上一轮活化加氢升温放热反应第一阶段时,氢气脱时,反应器顶部温度下降,接好后上升。看来要灵活处理,不能死板教条。因为不同的阶段,出现相同 的问题,症状也不相同,处理也有先后差别,不能搞错。一切为了安全,其他才有保障

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